外冲洗对减少汽蚀的破坏有何作用?
减少汽蚀的第二种方法是采用外冲洗(注入式冲洗)。1990年夏季,胜利炼油厂联合装置中的常减压和催化裂化因故处理量下降,引起两个车间的塔底泵、中段回流泵和液化气泵抽空,3天内6台(次)无外冲洗(其中3台有自冲洗)的泵发生了机械密封的失效
当蒸汽完成任务后在喂料加热器的加热端冷却下来并开始冷凝的时候,NKE32-200机械密封,它被供应于闪蒸室,闪蒸室中的压力被下降,信阳机械密封,因此冷凝物能够蒸发。然后这水再供应给喂料加热器。当冷凝物的达到无法蒸发的温度时,加热器排水泵将其由闪蒸室中抽取出来,通过冷凝物
回返管道到达脱气器形成部分的锅炉给水。
装置内的冲洗液管线怎样设置?
对于高温油泵密封采用的注入式冲洗,都需要外加冲洗油系统。在炼油厂中大都采用蜡油做冲洗液。由于蜡油黏度高,常温下流动性差甚至凝固,因此冲洗油温度在100℃左右为宜。
冲洗的压力和流量是多少?怎样控制的?运转中的密封泄漏量是多少?何时增大的。
拆检情况,包括拆卸密封及有关零件发现的问题都要记录下来;
各零部件清洗后,磨损情况和摩痕迹;检査和分析后,确定失效原因,NKE40-125机械密封,将有典型的失效零件保存起来,必要时拍照保存制定改进措施记录投入运行时间和改进后密封及泵的运行情况。
C.W 系统也提供消
防功能及水冲洗系统,水冲洗系统对原水进水口处的滚筒过滤器进行清洁。下面介绍的这些系统的供应也是由 C.W 进水口提取的。反应釜冷却水泵通过使用热交换器冷却对 P.V 水,P.V 水反过来又对反应釜进行冷却。
旋液分离器:来自泵出口的含固体杂质的液体由旋液分离器切向进入锥形分离室并形成旋涡。在压差作用下,液体沿锥形面向下围绕中心线旋转,固体颗粒绕锥顶通过出口排出,而液体淹没锥体由洁净液出口作为冲洗液送人冲洗管路,底部污液返回泵入口。
实质仍是对汽蚀原因不清楚,NKE32-160机械密封,单纯从静环受内外静压差出发考虑问题而得出的结论。丧失密封性是水力沖击或震荡的结果,而绝非静压差所致。焊接金属波纹管密封既没有防抽空能力,也没有抗汽蚀的能力。
灰粉系统 –灰粉系统的供给是通过储存槽中的河水进行的。然后水再经由高压喂料泵供应给锅炉总部的喷射器,冲刷掉锅炉中的灰粉使其进入碎渣机。这时需要加入更多的水,随着碎渣机的转动,灰粉经过研磨成为以水为主的泥浆。
夹套冷却中有密封腔夹套、压盖夹套、静环夹套等。换热器冷却中有密封腔内置式换热器和外置式冷却器、盘管冷却器、套管冷却器、翅片冷却器等。常用的传热介质是水、蒸汽和空气。间接冷却的效果比直接冷却要差一些,但是对冷却液的要求不高,并且在石油化工企业中很容易实现,同时也可以与其他冷却措施配合在一起,实现综合冷却。